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安居煤矿选煤厂浅槽排矸系统改造成功,实现两班生产

2018-08-13 责任编辑:集团公司

近日,从安居煤矿传来捷报,该矿选煤厂重介浅槽排矸系统试运行成功。

安居煤矿选煤厂原动筛车间跳汰机排矸系统始建于2012年,系统工艺已相对落后,动筛跳汰机分选效率较低,设备老化严重,故障率高。为更好地深化产销结合,本着多洗煤、洗好煤的原则,通过多方调研,并与天地科技有限公司和北京华宇工程有限公司等设计院沟通,在集团公司的大力支持下,安居煤矿对原煤系统进行优化改造,新上重介浅槽排矸系统,目标通过改造实现两班生产。

在系统调试过程中,坚持单机、联合调试相结合,带水、带介、带煤调试相结合,克服了工期短、职工操作不熟练等诸多困难,狠抓现场管理,完善工艺流程。6月底安装完成,7月份逐步解决试运行中出现的问题,实现成功运行。

重介浅槽排矸系统改造后,分选效率明显提高,处理量增加,煤质适应性增强,可较好的达到排矸效果。

重介浅槽分选效率高,处理量大,适应性强。重介浅槽分选精度高,分选效率>98. 5%,矸石带煤率可降低5%,每年多回收块煤5000吨,增加效益350万元。

改造后,每年可减少进入主洗车间的矸石量10万吨,小时原煤入洗量增加,缩短了开机时间,提高了洗选效率,实现主洗车间两班生产,减少人员7-8人。

主洗系统矸石量减少,减轻了对旋流器、入料泵、筛板及原煤运输皮带及矸石运输皮带的磨损,延长了设备使用寿命,可减少部分材料费用消耗。

安居煤矿选煤厂重介浅槽排矸系统改造,是选煤行业新工艺、新方法更深层次的探索,也是适应目前煤炭市场和煤炭深加工发展的需要。在为安居煤矿创造更大的经济效益的基础上,还实现了节能减排,具有显著的经济效益和社会效益。同时,也是集团公司首家通过改造实现主洗车间两班生产的选煤厂。

 

                                      ■ 安居煤矿 王小楠

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