2016年度,花园煤矿机修厂认真贯彻矿年初下发的《关于开展“三增五严创效千万元”活动的实施意见》、《关于开展“人均每天节约一块钱、企业每月节约十万元”活动的通知》等文件精神,进一步开拓思路,自我加压,想尽一切办法为矿“省钱”,在完成正常设备维修、加工件制作等工作的同时,深挖内潜,拓展业务,为矿节约设备外修、外购费用76.3万元,超额完成了创效33万元的责任目标。
加工制作
花园煤矿四采区皮带运输巷第一部
该矿四采区第二部皮带机的机尾架是采用双槽钢拼焊的牵引式结构,机尾架通过涨紧装置的牵引可以沿着轨道前后移动。同时,矿机修厂使用工字钢加工制作了1套卸载、机尾复合架,该套复合架既是第一部皮带机的机尾架又是第二部皮带机的卸载架,共节约资金33.2万元。
加工、安装往复式给煤机
依据生产设计,四采区皮带巷需安装两套给煤机,矿机修厂自主设计、加工了K4型往复式给煤机两套(含2个大漏斗),克服了巷道高温潮湿、煤尘大、煤流运输与安装作业重叠、安装经验缺乏等诸多困难,成功安装两套给煤机,实现了一次从无到有的突破。
该给煤机的驱动装置主要由矿闲置的SGB-30型溜子的减速箱、电动机改制而成,改造了减速箱的四轴结构。两套给煤机仅外购了走轮组件及偏心轮组件,给煤机溜槽、漏斗等其他配件全部为自主加工,节约外购及安装费用9.6万元。
自主维修液压支架千斤顶
为减轻职工劳动强度,矿机修厂利用闲置的3t电动葫芦,自主安装单轨吊,通过干中学、学中干,已熟练掌握了液压支架各类千斤顶的维修技能。全年维修液压支架推溜千斤顶48棵,护帮千斤顶82棵,抬底千斤顶73棵,侧推千斤顶10棵,总计节约外修费用11.5万元。
自主维修采煤机变频器、主控器、摇控器
机修厂技术员卢春雷,通过外出学习与自身钻研,细致剖析了采煤机变频器、主控器等煤机核心电控系统内部结构,并熟练掌握了其工作原理,成功修复601型采煤机主控器2个、摇控器6个,601型采煤机变频器2台,480型采煤机变频器1台,共计节约外修费用22万余元。
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