洗煤厂牢固树立“一切成本皆可控”理念,深化成本管控意识,细化管理措施,积极践行“算账文化”,从原煤提升的第一个环节,不断探索降本增效新路径,全面开启成本管控新篇章。
深化成本管控意识,使节约增效的观念深入人心。洗煤厂充分发挥排矸车间异物处理的作用,在做好大块矸石处理的基础上,对混入煤质中的铁器进行精准挑拣,同时发挥除铁器吸附辅助作用。对于能够再利用的铁器配件进行指定地点存放,并联系各工区相关人员进行认领,引导职工主动参与成本管控活动,激发创新思维,促进从“被动节约”到“主动节约”的观念转变,全流程跟踪铁器去向。
推动技术创新,创造新的效益增长点。技术创新是企业降本增效的重要驱动力,洗煤厂检修人员群策群力,通过一体化试验平台设计一套便捷式试验装置,事先将有故障的TDS智能干选机喷吹阀进行清洗修复,试验平台将喷吹阀先导阀电控上电,试验电控系统是否动作,阀芯是否正常启停,以确保修复完好作为备用。等到检修时,直接将修复好的喷吹阀进行更换,避免现场进行清洗修复安装试验。此举,大大提高了检修效率和质量,节约了大量人工工时。据悉,TDS智能风选机喷吹阀试验平台的设计与优化,可“线下”完成喷吹阀修复、试验,全年维修清洗大约300多次,节约材料消耗约30余万元,有效保证TDS风选效果,实现了经济效益的大幅提升。
深挖“降本增效”潜力,让每一位员工都成为主角。在生产过程中,地面煤流系统沿线的除铁器皮带老化严重,严重影响除铁效果。检修人员采用废旧皮带自制除铁器皮带,经过精心设计、制作、安装,能够精准吸附并清除煤流中的铁器杂质,有效避免设备磨损和堵塞,保障生产流程顺畅。在制作过程中充分利用闲置零部件,大幅降低生产成本,实现节支降耗。据悉,一条除铁器皮带大约4000元,地面煤流系统三个除铁器,直接节约生产配件支出近万元。
“全员齐过紧日子,节支降耗正当时!”这不仅是企业应对当前困境的迫切需要,更是企业实现长远发展的必然选择。只要我们全体人员齐心协力,从自身做起,从点滴做起,积极参与到节支降耗的行动中来,就一定能够在激烈的市场竞争中立于不败之地,开创企业发展的新局面。
文/图丨周贯群 孟令桐 周冰凌